礦渣烘干機筒體抖動的原因以及處理措施介紹

?干燥技術(shù) ????|???? ?2012-05-29 09:30

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  礦渣烘干機系統(tǒng)筒體抖動所采取的措施:

  (l)割除礦渣烘干機筒體尾部的迷宮件。由于擋環(huán)的磨損,造成筒體下竄量增大,導致筒體尾部密封處積滿礦渣,引起密封金屬件相互摩擦。為此,將迷宮件割除。

  (2)齒面翻面運行。拆除密封罩后,發(fā)現(xiàn)大小齒輪處沖擊嚴重,4只齒輪齒面全部成鋸齒狀,其溝槽深達5mm。檢查發(fā)現(xiàn),這是由礦渣自彈簧板斷裂后出現(xiàn)的鉚釘孔中流入密封罩內(nèi)引起強烈磨損所致。為此,我們先對齒輪進行全面清洗,然后將齒輪翻面(大齒圈除外),堵塞鉚釘孔,彈簧板與筒體進行焊接連接。

礦渣烘干機系統(tǒng)筒體抖動所采取的措施

  (3)將其它齒輪反面后,測量大小齒輪的齒頂間隙是:最小間隙3mm,最大間隙11mm,大齒輪徑向偏擺smm,此部位筒體徑向偏擺22mm;同時還發(fā)現(xiàn)筒體有自轉(zhuǎn)現(xiàn)象。分析認為,筒體有較大偏重,且最大偏重處恰在齒頂間隙最小處;而且傳動產(chǎn)生的強烈沖擊正是由礦渣烘干機筒體偏重引起的。因當電機通電運轉(zhuǎn)后,當偏重轉(zhuǎn)到小齒輪對面一側(cè)時,筒體帶動電機加速旋轉(zhuǎn),而電機僅能勻速旋轉(zhuǎn),因而造成上述故障。筒體產(chǎn)生偏重這是因筒體太薄、剛度不足致使筒體彎曲而引起。因此,對礦渣烘干機筒體實施矯彎是關(guān)鍵。

  因正值生產(chǎn)銷售旺季,我們進行了應急維修。具體是先將礦渣烘干機筒體抬高,使最小齒頂間隙達6mm;然后將筒體最重部位轉(zhuǎn)至側(cè)面,用木條在托輪上將筒體塞牢,在距最重處的180°處試加配重G運行矯彎。

  經(jīng)計算G=280kg。為此,選用一根重約250kg的廢軸當配重物,用兩塊lmxsoomm厚12mm鋼板先加固筒體,再將兩個支腿連同配重廢軸一起點焊在筒體加固板上(見圖1)。裝配時,1人在電機葉片上左右慢慢盤動,用靜平衡方法來確定配重是否加固板廢軸筒體合適。當實際計算有誤時,可以割除或增焊部分配重,并有意識將配重稍重些,以使空車時配重部位朝下,其目的是矯正筒體彎曲。整個處理過程耗時6h。

  在礦渣烘干機系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)時,電機電流穩(wěn)定在50A,除因大齒圈齒面較差而引起的嚙合聲音較大外,其余故障現(xiàn)象全部消失。

  通過上述處理,運行后,礦渣烘干機筒體彎曲逐漸得到了有效校正。這樣配重處漸顯偏重,出現(xiàn)“反帶小齒輪現(xiàn)象”,故將廢軸的軸頭割除;又經(jīng)過一段時間運行后,我們確認筒體矯彎到位,因此割除原加的所有配重物,然后對礦渣烘干機進行大修,筒體外面焊軸向立筋、包加固圈,筒體內(nèi)加機Zmm厚的內(nèi)襯,且用螺栓固定在筒體上。

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