国产美女裸身无遮挡网站_一级毛片观看久久久_亚洲成a人片在线不卡一二三区_韩漫免费无遮无删减漫画_国产美女高潮抽搐流白浆免费全集_国产精品色视频ⅩXXX_惠民福利国产精品久久午夜夜伦鲁鲁_黄片大全高清无码_日韩三级黑人上司网站观看_四虎在线精品永久观看

歡迎來到泰達烘干機站! 收藏我們 English 泰達地圖
您當前位置主頁 > 烘干百科 >

噴霧干燥器的改進與應用


發(fā)布人:鄭州泰達 發(fā)布時間:2017-04-01
發(fā)布時間:2010年03月19 一、概述
     根據(jù)市場需要,我們于1986年由省經(jīng)委批準引進意大利部分主機干燥設備,與國產(chǎn)設備配套形成年產(chǎn)70萬m2彩釉墻地磚生產(chǎn)能力。其中我們應用的制粉設備是某輕工機械廠生產(chǎn)的PDl000型噴霧干燥器,應具有實行機械化生產(chǎn),制得的坯粉水分恒定,顆粒級配合理均勻,流動性好、利于壓型使用,適應于與國外自動壓機配用,能壓制出各種大小規(guī)格磚坯等優(yōu)點,但因是該廠初期產(chǎn)品、產(chǎn)量較低、每小時產(chǎn)量為1噸多坯粉,只能滿足年產(chǎn)40萬m2的生能力,離年產(chǎn)70萬m2尚差30萬m2,為了更進一步擴大生產(chǎn)、節(jié)約能源、降低成本,本著投資小,見效快的原則,我們重點對PDl000型噴霧干燥塔的熱風爐、熱風管道、噴槍高度等部分進行了技術改造,并對干燥制粉工藝適當進行了調整。根據(jù)一年來的生產(chǎn)運行,使用性能完全達到改造后的設計要求,為建陶行業(yè)的節(jié)能挖潛及技術改造做了一些有益的工作。茲選寫本文供建陶行業(yè)同行參考。
二、解決關鍵技術的依據(jù)及改進措施
    噴霧干燥器成套設備是由熱風爐及熱風管路系統(tǒng)、干燥塔排風收塵系統(tǒng)、供漿霧化系統(tǒng)、檢測控制系統(tǒng)和粉料振動篩六個部分組成。其工作原理是用柱塞泥漿泵送泥漿進入霧化噴嘴,泥漿在干燥塔中噴灑成霧狀,與熱風爐產(chǎn)生的熱風相遇進行熱交換,在極短的時間內(nèi)就干燥成近似球形的顆粒,從干燥塔底排出。隨風帶出的細粉,用旋風收塵器與濕式洗滌器收下,凈化的廢氣排人大氣。從噴霧干燥器的工作原理可以看出,改進噴霧干燥塔,提高產(chǎn)粉質量、產(chǎn)量的關鍵技術有以下幾點:
一是加大熱風爐燃燒空間,提高干燥器的熱效率;
二是提高噴槍高度,充分利用塔內(nèi)頂部溫度;
三是必須合理提高塔內(nèi)負壓,適當加大熱風流量、增加熱值;
四是減少泥漿含水率,提高泥漿濃度和流動性。針對上述要解決的關鍵技術,我們采取了如下改進措施:
(一)熱風爐的改進 熱風爐未改造前。為了提高制粉產(chǎn)量,我們采用加大霧化空氣量和重油流量來提高熱風爐溫度,但效果不佳,主要原因是由于熱風爐爐膛容積較小,重油直接噴在擋火墻上,在爐膛內(nèi)結焦,不能充分燃燒,擋火墻經(jīng)常倒塌,平均每月都要停產(chǎn)維修一次,而且油耗高、產(chǎn)量低、質量差,干燥器不能正常運行,給工廠帶來了不應有的經(jīng)濟損失。根據(jù)改造的要求、要達到每小時制粉2噸,就必須對熱風爐進行改造,加大爐膛容積,以達到提高熱風流量,增加塔內(nèi)熱值的目的。
     本著投資少、見效快和減少占地面積的原則,采用簡易可行的方法建造。先把原熱風爐燒嘴上下部位砌筑的耐火材料拆除,并把此部位側板和底板的金屬殼體清理干凈,再把原有12mm厚的鋼板和120mm的角鋼加工成的鋼結構框架焊接在一 起,最后在框架內(nèi)用陶瓷纖維板和高鋁磚與原爐膛內(nèi)墻壁結合在一起砌筑成爐膛,形成了一個外形美觀的整體。爐膛容積由原來的1.6 m3增加到現(xiàn)在的2.2m3,在此改造的基礎上,我們還采取了以下幾項措施:
一是爐膛內(nèi)的擋火墻選用剛玉磚砌筑,大大延長了使用壽命;
二是適當加大霧化空氣量和燃油流量使重油充分霧化、燃燒;
三是對熱風管道系統(tǒng)加強保溫,先在管道表面包上一層陶瓷纖維板,再纏上一層玻纖布,盡量減少熱損失
四是合理控制進出塔風溫是穩(wěn)定制粉產(chǎn)量和提高制粉質量的保證。
上述熱風爐的改進和采取的幾項措施,完全達到了改造設計的要求,滿足了生產(chǎn)的需要,制粉含水率在5%~6%,制粉日產(chǎn)穩(wěn)定在48噸以上比原來上升了一倍,耗油量由原來的85公斤/噸粉、下降到改造后的55公斤/噸粉。
(二)提高噴槍高度充分利用塔內(nèi)上部溫度,沿塔體周圍均勻分布增設4個輔助噴槍,在原有噴槍高度的基礎上再提高到720毫米,使噴出的泥漿與塔內(nèi)熱空氣進行充分熱交換,這樣既保證了塔內(nèi)溫度穩(wěn)定,又使塔體內(nèi)襯不銹鋼板不變形,延長了使用壽命。
(三)提高塔內(nèi)負壓 合理控制塔內(nèi)負壓,在不造成靠近排風口粉料隨廢氣一齊排除的情況下,增加一臺18KW的鍋爐引風機,使塔內(nèi)負壓由原來的200Pa-300Pa提高到現(xiàn)在的540Pa,適當?shù)丶哟罅藷犸L流量、增加了熱值,合理控制塔內(nèi)負壓是提高坯料產(chǎn)量的重要途徑之一。
( 四)提高泥漿濃度 通過加人陶瓷添加劑,如Na2CO3、Na2SiO3、腐植酸鈉等減水劑,一般加入量在0.5%~1%左右,降低了泥漿的含水率(由原來的52%下到38%以下),提高了泥漿的濃度和流動性,降低了泥漿的粘度,改善其霧化,有利于干燥速度的提高,降低了每噸粉料的耗油量,有一定的節(jié)能效果。 (五)改進噴嘴結構 合理改進了噴嘴結構參數(shù),噴嘴按直徑大小配合使用,把原噴片直徑φ1.3mm-1.6mm改為φ1.6mm-2.4mm,使霧化干燥后所得的粉料粒度分布更加合理,從根本上解決了細粉含量多的問題,提高了粉料質量。
(六)強化生產(chǎn)管理 加強生產(chǎn)管理、合理調節(jié)各操作參數(shù)、提高各段的操作技術水平,防止粉料過度干燥和拉稀垮塔現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題要及時解決,以免停機清洗造成不必要的能量損失。
三、效益與體會 一年多的運用實踐證明,改進的噴霧干燥塔投人生產(chǎn),在提高粉料質量、產(chǎn)量及管理等方面取得了一定的成效。
(一)改進的噴霧干燥塔,針對噴霧干燥制粉工藝的特點,注重了泥漿濃度、泵的壓力、干燥介質即熱空氣流量及溫度的控制,生產(chǎn)粉料水分穩(wěn)定,顆粒呈球形狀分布均勻合理,流動性好,適應于壓制各種大小規(guī)格磚坯,粉料的質量合格率由原采的90%提高到98%。
(二)工藝布置合理和工作環(huán)境好,對熱風爐的部分改造采取立面架空布置在原有的二層平臺上,節(jié)約占地面積,形成一個外型美觀的整體結構,不影響下層操作,并采用了較好的保溫措施,對周圍的工作環(huán)境無影響,且投資少(3000元),施工周期短(一個月內(nèi)完成),見效快。
(三)提高粉料的質量、產(chǎn)量應從多方面考慮,主要因素有以下幾點:
①由于泵的壓力波動及噴嘴磨損而引起的進漿量的變動;
②泥漿水分進漿濃度的波動;
③干燥介質即熱空氣流量及溫度的波動; ④排風溫度、溫度的變動; ⑤燃油溫度、壓力、流量的波動; ⑥熱風爐溫度的波動。 對于上述幾點,要嚴格操作規(guī)程,經(jīng)常檢測,做到心中有數(shù)。
(四)噴霧干燥塔的改進,既節(jié)約了能源,降低了生產(chǎn)成本,又提高了質量、產(chǎn)量。
按表中質量、產(chǎn)量、能耗數(shù)據(jù)測算,一年可節(jié)約重油400噸,每噸按1100元計算,計款44萬元,增加彩釉磚產(chǎn)量26萬m2,新增產(chǎn)值500萬元,完全滿足年產(chǎn)70萬m2彩釉磚的需要,經(jīng)濟效益顯著。
     如果您有問題需要咨詢,請隨時與我公司聯(lián)系,我們將竭誠問您提供最優(yōu)質的服務。
手機:13937155129 電話:0371-67793637 傳真:0371-67793255
如您需要我們提供的烘干機資料,請點擊此處下載!

相關的產(chǎn)品推薦:

單段式煤氣發(fā)生爐,與間接傳熱烘干機或干燥機配套的熱源之一。是以空氣和水蒸汽為氣化劑,生產(chǎn)混合煤氣的先進設備。
噴煤機,另外一種常見的間接傳熱干燥機配套的熱源產(chǎn)品,我們的設備或國家專利,國際知名。
球磨機,物料經(jīng)烘干后,再通過球磨機,可將物料研磨為粉狀。
除塵器,物料烘干時配套的除塵設備。
脫水機,物料烘干時配套的脫水設備。
烘干機配套的輸送設備列表請點擊:輸送設備
您還可以直接進入我們的產(chǎn)品列表頁:泰達所有產(chǎn)品

>